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WMEM |發(fā)動(dòng)機(jī)深孔加工技術(shù)

* 來(lái)源: * 作者: * 發(fā)表時(shí)間: 2020-03-21 10:51:31 * 瀏覽: 77
近年來(lái),華東地區(qū)的一家工廠自主研發(fā)了低油耗,強(qiáng)勁動(dòng)力和高可靠性的重型柴油機(jī),贏得了用戶的青睞。氣缸體上有許多用于冷卻水通道或潤(rùn)滑油通道的深孔。同時(shí),底部φ26mm×275mm是其中之一。為了提高設(shè)備利用率,降低資金成本,設(shè)計(jì)方案中摒棄了傳統(tǒng)的專(zhuān)用機(jī)床計(jì)劃,從德國(guó)進(jìn)口了高速加工中心GROB。但是,經(jīng)常出現(xiàn)可維修槍的鉆頭壽命短,破損率高的問(wèn)題。 1.加工條件加工設(shè)備:德國(guó)GROBG700加工中心槍鉆:φ26mm×546mm單刃焊槍鉆:GUHRINGHSK100-A側(cè)固鎖緊切削液:FUCHS水溶性乳狀液ECOCOOL68CF2W,乳狀液濃度:8-10%內(nèi)部冷卻流動(dòng)壓力:75L / min,4MPa切削參數(shù):底孔,孔直徑26mm,孔深275mm,轉(zhuǎn)速1041r / min,線速度85m / min,進(jìn)給量240mm / min,每齒進(jìn)給量0.23mm2實(shí)際應(yīng)用中的問(wèn)題生產(chǎn)線投入使用,為確保此類(lèi)深孔加工質(zhì)量的穩(wěn)定性,德國(guó)生產(chǎn)了槍鉆工具。但是,實(shí)際上,經(jīng)常會(huì)發(fā)生諸如崩刃和刀具破損(見(jiàn)圖2)之類(lèi)的問(wèn)題,從而導(dǎo)致刀具磨損和零件報(bào)廢。通過(guò)計(jì)算該過(guò)程過(guò)去六個(gè)月的工具操作狀態(tài),我們了解到該槍總共使用了230次,其中工具被打斷了15次,破損率達(dá)到6.4%,并且工具異常磨損達(dá)到了幾萬(wàn)元。此外,為了減輕發(fā)動(dòng)機(jī)的重量,氣缸體采用了精細(xì)的薄壁鑄造工藝。經(jīng)測(cè)量,加工后深油孔的厚度小于5 mm。因此,在發(fā)生斷刀之后,很容易擠壓鐵屑和硬質(zhì)合金刀頭。造成孔壁損壞,然后導(dǎo)致整個(gè)氣缸體報(bào)廢,在過(guò)去六個(gè)月中造成6件工作浪費(fèi)。 3.原因分析在安排技術(shù)人員分析刀具壽命和異常切削條件后,同時(shí)通過(guò)機(jī)床隨附的主軸監(jiān)控系統(tǒng),分析加工進(jìn)度狀態(tài),并進(jìn)一步分析和調(diào)查切削原因。深油孔的加工。 :(1)噴槍的切削刃嚴(yán)重磨損。對(duì)更換后的槍鉆進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn),槍鉆的主切削刃,側(cè)面切削刃和側(cè)面磨損嚴(yán)重,軸向磨損超過(guò)2mm,這增加了槍鉆過(guò)程中的切削阻力并增加了破損。刀危險(xiǎn)。毛刺鉆頭磨損嚴(yán)重,這與槍鉆的涂層有很大關(guān)系。缺乏用于隔熱和潤(rùn)滑鉆頭的硬質(zhì)合金基體的涂層將大大加速磨損。槍鉆由刀頭和槍身焊接而成,兩種材料的高溫變形不同,這決定了打磨后無(wú)法進(jìn)行涂層處理。 (2)排屑不順利。在分析和檢查機(jī)床設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)時(shí),根據(jù)工具放置圖發(fā)現(xiàn)機(jī)床內(nèi)部的冷卻流量/壓力是必需的:75L / min,4MPa,但內(nèi)部有20多個(gè)在過(guò)去六個(gè)月內(nèi)冷卻高壓警報(bào),并伴隨警報(bào)消息。此后,將發(fā)生主軸負(fù)載警報(bào)和刀具斷裂。之后,進(jìn)一步分析機(jī)床主軸負(fù)荷曲線,比較正常加工和破碎零件的負(fù)荷監(jiān)測(cè)曲線(見(jiàn)圖3),發(fā)現(xiàn)新刀具的正常加工主軸負(fù)荷為35。 -55%,整個(gè)加工過(guò)程呈線性均勻變化曲線,前后兩個(gè)工件之間的波動(dòng)小于5%,而內(nèi)部冷卻時(shí),破損刀具的負(fù)載監(jiān)控圖將繼續(xù)上升被阻塞,通常達(dá)到70%,焊接槍鉆頭。在此過(guò)程中,零件將扭曲,并且載荷將在45-70%的范圍內(nèi)波動(dòng),并且起伏將達(dá)到25%。噸鐵屑很多破損工具的工件孔還可以確認(rèn)切屑清除不暢,鐵屑被堵塞。刀折斷的主要原因之一。 4.優(yōu)化和改進(jìn)計(jì)劃:為進(jìn)行上述研究,切削刃未受到涂層的保護(hù),加工過(guò)程中切屑堵塞的問(wèn)題是兩個(gè)主要原因。確定后續(xù)的改進(jìn)和優(yōu)化方向及措施:(1)提高排屑功能。通過(guò)增加內(nèi)部冷卻壓力或流動(dòng)模式,可改善切屑清除功能。 (2)增加刀具的耐磨性。在無(wú)法改善工具的原材料的情況下,執(zhí)行涂覆過(guò)程。 (3)加強(qiáng)刀桿的強(qiáng)度。使用強(qiáng)度更高的工具欄可提高槍鉆的剛度,并避免在加工過(guò)程中工具欄開(kāi)裂。 (4)提高斷屑效果。優(yōu)化切削刃模式,改變鐵屑的形狀,使其更有利于排屑。同時(shí),改進(jìn)排屑功能方案。如果內(nèi)部冷卻壓力增加到6 MPa,則需要更換螺桿泵。成本較高,因此考慮通過(guò)改善工具結(jié)構(gòu)來(lái)改善排屑功能。 5.工具實(shí)驗(yàn)過(guò)程實(shí)驗(yàn)工具到位后,立即安排工具實(shí)驗(yàn)。在根據(jù)原始參數(shù)和壽命數(shù)進(jìn)行第一次實(shí)驗(yàn)后,通常會(huì)達(dá)到原始的強(qiáng)制工具壽命。為了進(jìn)一步探索該工具的潛力,進(jìn)行了極限壽命測(cè)試。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果看,刀具壽命已有一定程度的提高。新型分度工具的特點(diǎn)如下:(1)刀桿由高強(qiáng)度合金鋼代替普通鋼管制成,強(qiáng)度提高了50%。喬木成為可重復(fù)使用的耐用產(chǎn)品。 (2)選擇兩段30mm銑削的高精度硬質(zhì)合金導(dǎo)桿,并在加工過(guò)程中保持工具的支撐和平衡。導(dǎo)板用于后續(xù)的自導(dǎo)加工,以確保深孔具有更好的孔徑和直線度。 (3)選擇3塊復(fù)合TiAlN涂層和斷屑槽可轉(zhuǎn)位刀片形成主切削刃,具有更好的耐磨性和交錯(cuò)的齒位置。與原始槍鉆相比,26毫米內(nèi)鐵屑被分為6個(gè)部分。在第四部分,鐵屑較短。此外,刀片前部有一個(gè)受限制的斷屑槽,這更有助于去除切屑。 6.持續(xù)改進(jìn)實(shí)驗(yàn)成功后,繼續(xù)分析和研究葉片崩刃的異常情況。發(fā)現(xiàn)該深孔在中心具有φ10mm的相交孔和底部通孔??缀蛦蚊媲邢鳑_擊,通過(guò)NC程序優(yōu)化,采用分段進(jìn)給。使用后對(duì)刀片的調(diào)查發(fā)現(xiàn)刀片故障模式是正常的。